2022年05月16日08:08 来源:光明日报
【一线讲述】
不久前,我荣获第26届“中国青年五四奖章”。作为一名炼钢青年,我觉得特别自豪,暗下决心一定要继续刻苦学习、锐意创新,成为行业骨干、青年先锋。
2008年7月,从北京科技大学冶金专业毕业后,我来到河钢邯钢邯宝炼钢厂,成为一名转炉车间上料工。我不断提升自己,下班后,我还会把白天师傅教的技术、工作中遇到的问题和书本知识放在一起琢磨,这几年看过的书摞起来比我个头还高。
担任炉长的第一年,我带领全班从工艺操作、质量提升等9个方面开展攻关,在全厂12个炼钢小组的综合排名中,全年均为第一名,还创下连续10个月钢水成分不超内控的纪录。
然而,我辞去了炉长职务,专心做工艺技术员。大家不太理解我的“倔脾气”,我却很坚定:我不满足于熟练掌握操作,更希望投入到设备和研发的创新中,为提升整个生产线效率攻坚克难。
那时,生产面临一个问题:少渣法冶炼尚无成功应用于200吨以上大型转炉的先例,勉强应用会导致钢水喷溅、出钢渣泡、成分超标等一系列问题,因此,行业内只能采用转炉炼钢常规冶炼工艺进行生产。
如何提高效率、节省成本又保证生产安全?每天生产中,我记录下各种数据进行分析,有问题及时向专家请教,不断进行石灰配比实验。最终,我成功地用少渣冶炼技术冶炼出了优质合格钢水,将260吨转炉工序灰耗降到每吨钢15公斤,为企业大幅降低了生产成本。
2018年4月10日,我代表中国参加了第十二届模拟炼钢挑战赛世界总决赛,从来自50多个国家的1515名竞争者中脱颖而出,摘得职业组总冠军。那一刻,我感到肩上“锐意创新”的担子更重了,不仅挑起了我的职业理想,更代表了中国工人的精神与形象。
近年来,我和团队还陆续完成了汽车板钢水终点氧含量由712ppm降至约400ppm、汽车板转炉终渣中全铁较旧工艺降低4%等技术难题,仅提高铁元素收得率一项,就多创效1500余万元。我将继续坚持梦想、勤学苦练,以钢铁报国之志,为国家多炼“争气钢”。
(项目团队:本报记者 李晓、陈之殷、苏雁、周洪双、张士英、陈元秋、禹爱华、王斯敏 本报通讯员 徐梦玲、徐虹雨)
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